膜片聯(lián)軸器故障檢測(cè)
機(jī)組對(duì)中不良
由于機(jī)組基礎(chǔ)發(fā)生不均勻沉陷或基礎(chǔ)的剛性較差等原因,造成機(jī)組水平度變化,導(dǎo)致機(jī)組同軸度超差此外.基礎(chǔ)變化還會(huì)造成磁場(chǎng)中心發(fā)生偏移,引起軸竄過大和其它電氣系統(tǒng)的失調(diào),造成注復(fù)性的竄動(dòng),伴隨著振動(dòng)和噪音
聯(lián)軸器外觀檢查
為滿足動(dòng)平衡要求,先標(biāo)記聯(lián)軸器各零件的安裝位置.然后解體撓性膜片聯(lián)軸器,逐一拆下六方螺絲、間隔套、膜片組,仔細(xì)講膜片從間隔套上取下檢查。通過檢查發(fā)現(xiàn)兩個(gè)相鄰間隔套內(nèi)側(cè)有磨痕,與標(biāo)準(zhǔn)件相比較約磨損質(zhì)量3克
檢查機(jī)組軸竄量和地腳螺檢
利用百分表法測(cè)量機(jī)組軸竄量.檢查結(jié)果為左表+0.04mm,右表0.02mmmm,符合標(biāo)準(zhǔn)0.05 m m要求、檢查泵機(jī)組各地腳螺栓.均在緊固狀態(tài),無松動(dòng)
檢查機(jī)組同軸度
利用激光對(duì)機(jī)組的對(duì)中情況進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)電機(jī)端前腳偏高0.19mm,后腳偏高0.3mm .軸心高0.12mm 機(jī)組形成下
此外.打開泵非驅(qū)動(dòng)端軸承箱,檢查各部分零件。主要檢查泵軸端鎖緊螺母有無松動(dòng),推力軸承有無異常磨損手動(dòng)盤泵,無卡陰,即可判斷泵側(cè)無異常
經(jīng)過對(duì)該輸油泵外觀檢查和數(shù)據(jù)分析,認(rèn)為該輸油泵機(jī)組泵側(cè)參數(shù)正常.導(dǎo)致軸承溫度偏高和異響的原因可能在于電機(jī)端水平度超差、聯(lián)軸器安裝尺寸過小、磁場(chǎng)中心發(fā)生偏移所致。
無負(fù)荷電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)檢查
為查找電機(jī)方面有可能出現(xiàn)的故障,再次對(duì)電機(jī)端參數(shù)進(jìn)行測(cè)量啟動(dòng)電機(jī),無負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn).經(jīng)觀察現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)傳各項(xiàng)參數(shù)正常,機(jī)組基礎(chǔ)無振動(dòng),電機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定二
使用劃針順著電機(jī)軸旋轉(zhuǎn)方向貼軸瓦殼外側(cè)對(duì)軸作標(biāo)記停機(jī)后,經(jīng)檢查測(cè)量電機(jī)轉(zhuǎn)子向泵側(cè)軸向移動(dòng)7mm說明電機(jī)驅(qū)動(dòng)端偏低,電機(jī)水平度超標(biāo)同時(shí)也驗(yàn)證了3.3步驟同軸度測(cè)量結(jié)果的性二
故障結(jié)果判定
電機(jī)盤車使標(biāo)記回移到軸瓦外側(cè)并定位.量取聯(lián)軸器安裝尺寸為249.2mm,不符合250士0.02mm的標(biāo)準(zhǔn)要求
說明在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,聯(lián)軸器異響原因?yàn)檩S系對(duì)中不良,電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端水平度偏高.軸系形成下張口,存在電機(jī)向泵側(cè)的軸向力作用于聯(lián)軸器,使聯(lián)軸器膜片產(chǎn)生變形和周期性回彈.加之電機(jī)轉(zhuǎn)子因驅(qū)動(dòng)側(cè)較低造成的前移,使磁場(chǎng)中心發(fā)生往復(fù)偏移,造成膜片規(guī)律性的撞擊,產(chǎn)生異響.