提升機(jī)蛇形聯(lián)軸器改造的實(shí)踐
提升機(jī)蛇形彈簧聯(lián)軸器改造的實(shí)踐
經(jīng)分析,認(rèn)為造成故障的原因是聯(lián)軸器使用時間長,錐孔磨損變化,聯(lián)軸器螺栓孔配合間隙大。蛇形聯(lián)軸器減振性好,使用壽命長,承受變動載荷范圍大,啟動安 全,傳動率高,運(yùn)行穩(wěn)妥。但其外殼采用M12螺栓固定,在慣性力沖擊下,螺栓易發(fā)生斷裂。受設(shè)備安裝位置限制,留在聯(lián)軸器內(nèi)的斷螺栓不易取出。由于頻繁更換外殼固定螺栓和受螺栓沖擊擠壓,聯(lián)軸器外殼上大多數(shù)螺紋孔已變形,嚴(yán)重影響提升機(jī)的安 全運(yùn)行。由于提升和下放運(yùn)行中制動頻繁,對聯(lián)軸器沖擊大,彈簧片經(jīng)常更換,費(fèi)時費(fèi)力。減速器側(cè)半聯(lián)軸器和外殼為錐銷固定,采取現(xiàn)場配鉸,工作難度大。運(yùn)行時,由于聯(lián)軸器徑向位移的存在,錐銷易退出。
2技術(shù)改造方案的確定
初步提出以下3種改造方案。
(1)聯(lián)軸器外殼固定螺栓由M12改為M16該方案施工需要3h,投入較少,但是施工操作要求較高,且無法減小聯(lián)軸器外殼對固定螺栓的沖擊。
(2)聯(lián)軸器改為蛇形彈簧聯(lián)軸器可提高緩沖性能,施工需要5h,但無法從根本上解決彈簧易折斷的問題。
(3)改為彈性棒銷式聯(lián)軸器棒銷式聯(lián)軸器具有良好的減振和吸振性,可以適量補(bǔ)償2軸安裝時的偏斜和不同心。彈性棒銷疲勞損壞后,電動機(jī)軸和減速器高速軸仍能聯(lián)接在 起,安 全性高。彈性棒銷使用周期長( 般為5a),更換時間短(全部更換僅需1h左右),維修方便。但改用TS彈性棒銷式聯(lián)軸器施工時間較長,大約需要5個小班, 一次性投入費(fèi)用較高。
經(jīng)過分析,前2種方案無法從根本上解決蛇形彈簧聯(lián)軸器外殼固定螺栓及彈簧易折斷的缺陷。方案3雖然費(fèi)用較高,但可以從根本上解決以上問題,提高了提升機(jī)運(yùn)行的安 全性。經(jīng)過方案比較,確定將蛇形彈簧聯(lián)軸器改為彈性棒銷式聯(lián)軸器
(3)聯(lián)軸器裝配將電動機(jī)軸旋轉(zhuǎn)到切向鍵鍵槽朝下位置。將加熱后的聯(lián)軸器吊起,用木棒綁上棉紗去除聯(lián)軸器內(nèi)孔,然后將聯(lián)軸器推到電動機(jī)軸上安裝到位。用卡鉗測量并調(diào)整切向鍵槽尺寸。待聯(lián)軸器自然冷卻后裝配切向鍵。減速器側(cè)聯(lián)軸器裝配方法相同。
(4)聯(lián)軸器找正聯(lián)軸器裝配后將減速器高速軸安裝到位,電動機(jī)吊裝到位后進(jìn)行找正,然后安裝棒銷及端蓋等
聯(lián)軸器拆除切割時要在鍵槽位置進(jìn)行,防止損傷軸。加溫溫度不能超過300℃,防止聯(lián)軸器性能變化。裝配時提前固定好起吊繩,找好 鍵槽位置,便于安裝。聯(lián)軸器找正時要特別注意徑向位移須小于0.1mm,以便安裝外殼。
將蛇形聯(lián)軸器更換為棒銷聯(lián)軸器,使用后提高了提升機(jī)運(yùn)行的安 全穩(wěn)妥性。