回轉(zhuǎn)窯聯(lián)軸器膠塊損壞的原因分析及處理
回轉(zhuǎn)窯聯(lián)軸器膠塊損壞的原因分析及處理
我公司Φ3.6m/Φ3.8m×70m回轉(zhuǎn)窯是出口變大的變徑回轉(zhuǎn)窯,3檔支撐,筒體安裝斜度3%,生產(chǎn)能力500~550t/d,年運(yùn)轉(zhuǎn)率為~,窯體轉(zhuǎn)速的正常范圍是0.4~2r/min。其傳動(dòng)部分連接采用Φ1250膠塊聯(lián)軸器。膠塊聯(lián)軸器除了起傳遞動(dòng)力的作用之外,同時(shí)具有緩沖、保護(hù)的作用。Φ1250膠塊聯(lián)軸器由軸套、活動(dòng)半聯(lián)軸器、固定半聯(lián)軸器、膠塊以及墊片螺栓組成。其中膠塊是易損件,其平均使用壽命只有2~3個(gè)月的時(shí)間。在1999年夏天的一個(gè)夜晚,天氣突然打雷下雨,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)全部斷電,筒體由于偏重原因發(fā)生反向回轉(zhuǎn),從而將12塊膠塊全部剪斷,系統(tǒng)雖然及時(shí)恢復(fù)通電,但由于膠塊全剪斷,也無(wú)法轉(zhuǎn)窯,導(dǎo)致窯體嚴(yán)重變形,托輥與滾圈的接觸面發(fā)生嚴(yán)重錯(cuò)位。經(jīng)及時(shí)搶修后,免強(qiáng)將窯體轉(zhuǎn)動(dòng),使筒體變形凹下去的一側(cè)轉(zhuǎn)到較上面時(shí),讓窯體停止,6個(gè)多小時(shí)過(guò)后,變形量漸漸的減小了。但與以前相比,筒體的直線度受到了影響,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯的支承部分經(jīng)常發(fā)生故障,托輥與滾圈的接觸不均勻,導(dǎo)致形成筒體每轉(zhuǎn)一圈,托輪與輪帶的接觸狀態(tài)就隨之變化一次。托輪軸曾斷過(guò)幾根,液壓擋輪油缸支座拉裂過(guò)幾次,銷軸經(jīng)常斷裂,所有這些故障的發(fā)生,都是由膠塊被剪斷的那次設(shè)備事故引起的,所以,膠塊的運(yùn)行狀態(tài)和其使用壽命
膠塊本身不存在磨損,主要的損壞方式是被剪部位常常出現(xiàn)裂紋,新的膠塊換上去后,很快又會(huì)出現(xiàn)裂紋,并且裂紋擴(kuò)展得非???,膠塊的使用壽命也越來(lái)越短,膠塊更換頻繁,給生產(chǎn)造成了很大的影響。
1原因分析
(1)每次購(gòu)買(mǎi)的膠塊都是由不同的生產(chǎn)廠家所生產(chǎn)的,但使用的情況基本一樣,出現(xiàn)裂紋的部位和時(shí)間都相同,這充分說(shuō)明膠塊的質(zhì)量問(wèn)題不是膠塊容易損壞的原因。(2)回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速變化過(guò)于頻繁,使得膠塊所承受的載荷經(jīng)常變化,帶來(lái)剪切力的變大和減小,尤其在回轉(zhuǎn)窯啟動(dòng)和停止的時(shí)候較明顯。這是膠塊裂紋的原因之一。
(3)活動(dòng)聯(lián)軸器和固定聯(lián)軸器在制造工藝方面存在不合理的因素;從膠塊聯(lián)軸器的裝配圖中可以看出,膠塊聯(lián)軸器在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),和膠塊接觸并產(chǎn)生擠壓的部位是活動(dòng)半聯(lián)軸器上的凸爪和固定半聯(lián)軸器上的凹槽,圖中標(biāo)有字母“A、B”的部位就是和膠塊產(chǎn)生擠壓、剪切的部位,即膠塊上出現(xiàn)裂紋的地方。但從圖中可以看出,凸爪上和凹槽上與膠塊接觸并產(chǎn)生擠壓的部位棱角處均沒(méi)有倒圓角,這樣使得膠塊在受剪切的部位為線接觸,使得壓強(qiáng)變大,這是膠塊出現(xiàn)裂紋的主要原因。
2改進(jìn)措施
主要是針對(duì)聯(lián)軸器上的相關(guān)部位進(jìn)行改進(jìn),即將活動(dòng)半聯(lián)軸器上的凸爪和固定半聯(lián)軸器上的凹槽的棱角部位都倒成圓角,使其形成圓柱面,。從改進(jìn)后至今,回轉(zhuǎn)窯已經(jīng)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)近一年,膠塊再也沒(méi)有出現(xiàn)裂紋。